汽轮机大修报告

合成循环气压缩机

汽轮机大修报告

汽轮机大修报告

2022.01.28

一、设备主要性能参数

设备名称:合成循环气汽轮机 设备位号: 2C201

设备主要技术性能

设计压力:9.8 MPa 操作压力:8.8MPa

设计温度:525℃操作温度:525℃

工作介质:高压蒸汽 设备重量:16500Kg

主要部件材质:铬钼合金铸钢、钒钢

检修中可能涉及到的其它主要参数信息:

上缸重量:3502kg 调节汽阀重量:1400.4kg 转子重量:1193kg

型号:TB5H-5 背压式汽轮机

备注:

二、设备运行情况及存在的问题

设备运行情况及存在的问题:

2C201启动运行正常后发现汽轮机蒸汽出口管线存在漏点停机,投盘车,盘不动,联轴器脱开后,确认压缩机可以正常盘车,汽轮机盘车困难,且转子总窜量小于1mm,初步怀疑汽轮机内部零部件脱落造成卡涩。

具体检修项目如下:

1、2C201汽轮机组支撑及推力轴瓦检查,测量数据,问题处理

2、2C201汽轮机组开缸,内部检查,问题处理

3、汽轮机与压缩机联轴器检查,对中检查、调整

4、清洗前、后轴承座滑销系统

三、拆检检修情况、问题原因分析及处理措施

1、轴瓦拆检

经拆检1#、2#及推力瓦,未发现明显异常,各间隙均在正常范围。

1.1 推力瓦拆检

推力瓦检查无明显异常,推力盘表面无损伤,轴向间隙为0.53mm,符合要求;

1.22#瓦拆检情况

2、汽缸内检查情况

2.1 汽缸上盖打开后检查情况

二级动静叶片之间存在明显的磨损,一级动叶片与静叶片之间有10x20x35mm铁块

2.2转子跳动值(≤0.03mm)

转子跳动0.02,在标准范围内

2.3其他需要记录的内容

发现铁块为上缸喷嘴脱落

2.5 处理方案

3、自动主汽门检查

通过主汽门拆检后未发现阀头及密封面有异常、在主汽门滤网上有铁屑等杂物;

1 原因分析:高压蒸汽不清洁、蒸汽吹扫不彻底

2处置方案:敲打滤网使杂物脱落,高压空气吹扫清理干净,用面团沾出杂物。

4、滑销系统检查

经检查,前箱和底板各螺栓垫片配合间隙合格,无卡涩,未发现异常。

四、机组复装相关数据记录

1、转子窜量记录

2、轴瓦紧力、间隙

测量工具:压铅丝、 塞尺 、外径千分尺 单位:mm

转子窜量

前轴承径向间隙

后轴承径向间隙

要求间隙

0.45~0.56

要求间隙

0.17~0.23

要求间隙

0.17~0.23

回装间隙

4.2mm

回装间隙

0.20mm

回装间隙

0.18mm

3、汽机转子弯曲度测量安装记录(设计≤0.03mm)

实测:0.02mm

4、汽缸空扣间隙测量记录

标准值:扣缸后0.05mm塞尺不入实测:0.05mm塞尺不入

5、压力级流通间隙测量记录


测量工具:贴胶布阀单位:mm

级数符号ab级数ab设计值0.25±0.050.25±0.050.25±0.050.25±0.051级实测数据0°左0.250.253级1.91.8590°右°左1. 0°右级实测数据0°左1.72.04级1.81.7590°右°左0°右

6、前后汽封汽封环间隙安装记录

测量工具:塞尺、钢板尺单位:mm

部位

隔板

级号

1

2

3

4

5

设计值

a= 0.4-0.65

实测数据

a

0.45

0.45

0.45

0.45

0.45

0.40

0.45

0.40

0.40

0.40

0.45

0.45

0.40

0.45

0.45

0.40

0.40

0.45

0.45

0.40

b

0.45

0.45

0.40

0.45

0.45

0.40

0.45

0.45

0.40

0.40

7、隔板汽封环间隙安装记录

测量工具:塞尺、钢板尺单位:mm

部位

隔板

级号

2

3

4

5

6

7

8

9

设计值

A=0.4-0.65

实测数据

a

0.60

0.60

0.55

0.55

0.55

0.60

0.60

0.60

0.55

0.60

0.60

0.60

0.55

0.55

0.55

0.55

0.55

0.60

0.55

0.60

0.60

0.60

0.55

0.55

0.60

0.55

0.60

0.55

0.60

0.55

0.60

0.60

b

0.55

0.55

0.50

0.55

0.50

0.50

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

8、汽轮机—压缩机联轴器找中心记录(附上标准数据及找正后数据)

测量工具:百分表 单位:mm

机组冷态对中要求:汽轮机1.454mm,下张口0.11mm左右偏差0

径向轴向

5939.5

618601

600616584617-88.5

600600

582 601

722-8.5

自动主汽门:

测量部位

标准值

修前

修后

主阀行程

61±2

62

62

五、总结与建议

在公司领导支持和协调下,通过检修厂技术人员、检修人员以及各工种人员的努力和密切配合,顺利完成了本次检修任务。通过本次机组检修,使检修人员各工种之间的相互协作配合有了较大的提升,同时,通过本次练兵,也使我们积累了宝贵的机组检修经验,为我们的后续机组检修工作提供了有力支撑。

经过检修,大修前机组存在的问题已得到完全解决。于2022年1月27日带负荷运行至今,温度、振动、位移等参数均在正常范围内,达到本次检修的计划目的。